Projet Pluritechnique encadré Rendre un brossage de dent efficace
Généralités Lieu : Lycée privé Saint Joseph à Dijon Date : Années 2008-2009 Temps de préparation : environ 30 heures Élèves participants : Noël Thomas Jeannin Bastien Pouzols Pierre Professeurs encadrant : Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Sommaire I-PRESENTATION DU SYSTEME INITIAL II-PRESENTATION DU SYSTEME MODIFIE PARTIE ELECTRIQUE PARTIE MECANIQUE Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Le système initial Brosse à dents composée d’une seule bossette. Une minuterie de deux minutes. Marque:Oral-B Vitality BRAUN Référence:D 12523 Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Problématique & Introduction Pour un brossage de dents efficace, la durée doit être de 2 minutes. On désire faire un arrêt du mouvement de la tête de 1s toutes les 30s puis un arrêt définitif au bout de 2 minutes. On désire améliorer le brossage en ajoutant une deuxième brosse. Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Chaînes d’informations et d’énergie Chaîne d’informations Etat batterie Acquérir Traiter Communiquer Microcontroleur PIC16F88 Quartz 4MHz Commande logique TOR (identique à celle d’origine) 3 Leds de 8mm Dents sales Brosser Alimenter Distribuer Convertir Transmettre Énergie électrique Énergie électrique Énergie mécanique électricité 2 systèmes excentriques : Bras de levier (réducteur) Mouvement de rotation alterné 2 piles AAA de 1,5V Moteur courant continu MABUCHI 4000 tr.min-1 Chaîne d’énergie Dents propres Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Modification du système élèctrique SOLUTION RETENUE Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Modification du système élèctrique Régulateur 9V 5V Informations Régulateur 5V M 16F88 Mise en route RA0 RA7 RA8 VSS VDD RB1 RB2 RB3 RB4 Batterie supérieur à 40% Quartz Fermeture du transistor Mise en route du moteur 470 470 470 4k7 Batterie inférieur à 40% 0V Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Programmation du microcontrôleur (Réalisation sous Flowcode) Calcul : 100/2,55 Batterie à moins de 40% 100/2,55 Batterie à 40% 200/2,55 Batterie à 80% Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Vidéos réalisées sur la maquette Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Modification de la partie mécanique Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Chaîne cinématique Moteur Mabuchi 4000 tr.min-1 Système excentrique Bras de levier du moteur Système excentrique Mouvement de rotation alterné Renvoi d’angle Engrenage (pas de réduction) Nous avons décidé de garder le moteur existant ainsi que les systèmes excentriques et le renvoi d’angles car il répondaient aux exigences demandées pour le rajout d’une seconde brosse. Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Schéma cinématique Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Réalisation sous Inventor Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Justification du choix de la motorisation Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Conclusion Année 2009 - Saint Joseph Dijon
Rermerciements Année 2009 - Saint Joseph Dijon