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Publié parIrène Richard Modifié depuis plus de 9 années
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Suivi de projet BOULO Christophe TSMSNI Tuteur Irup : O. DERUELLE
Tuteur Entreprise : L. BELOT
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Introduction Nom : Boulo Prénom : Christophe
Entreprise : Teleflex Aerospace MGF Situation : La Pacaudière (42) Activité : usinage d’aubes pour moteur d’avion
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Sommaire Pannel des missions réalisées Mission présentée
Contexte de la mission Etats des lieux Dépannage et problème Résultats obtenus Bilan
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Pannel des missions réalisées
Remplacement d’un ordinateur d’un Multicote Changement d’un réseau d’air comprimé Préparation à l’arrivé de nouvelles machines outils Dépannage d’une fraiseuse horizontale 5 axes
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Mission Présentée Dépannage d’une fraiseuse à commande numérique 5 axes Mission se rapprochant le plus de la formation de maintenance des systèmes à commande numérique
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Contexte de la mission Contexte : sur le deuxième site à 7km
Objectif : remise en fonctionnement de la machine outil Equipe : mon tuteur et moi Moyens : caisse à outils, multimètre, plans mécanique et schémas électrique et hydraulique Mon rôle : observateur et assistant
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Etats des lieux Machine outil avec 2 palettes et changement de palette rotatif Machine arrètée une semaine Panne : changement de palettes bloqué au cours de son cycle de changement suite à la remise en route de la machine
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Dépannage 1. Lecture des plans mécanique :
Changement de palette fonctionnant grace a un verin hydraulique et un système de crémaillère
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Dépannage 2. Lecture des schémas hydraulique :
Recherche de l’électrovanne commandant le vérin
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Dépannage 3. Remise en position initiale du changement de palette en activant l’électrovanne manuellement
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Problème Changement de palette ne redescendant pas assez : impossibilité de libérer les bras de la palette
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Dépannage Lecture des plans mécanique :
Monté et descente du changement de palette graçe à un vérin hydraulique
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Dépannage 2. Lecture des schémas hydraulique :
Recherche de l’électrovanne commandant le vérin
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Dépannage 3. Descente du changement de palette en activant l’électrovanne : remonte lorsque l’électrovanne est relaché Répition de l’action : le changement de palette descent petit a petit jusqu’à arrivé en position basse
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Dépannage Libération des bras
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Dépannage 4. Relancement du cycle de changement de palette : changement effectué sans problèmes 5. Conclusion : Machine habituée à fonctionner à une certaine température Huile pas assez fluide pour assurer le bon fonctionnement 6. Sécurité : Port des EPI
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Les résultats obtenus Réussite totale de la réparation, avec objectif de remise en fonctionnement atteint, machine toujours en fonctionnement depuis le dépannage Cout de la réparation : 1.50€ d’essence Pas de cout d’arret de la machine : production en avance
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Bilan Meilleure lecture de plan mécanique
Début de lecture des schémas hydraulique
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